
Если брать наш опыт с клапанными коробками для буровых насосов – многие до сих пор недооценивают, как поведёт себя сталь после полугода работы с абразивными растворами. В 2018-м мы на партии для Приобского месторождения убедились: даже легированная 40ХН тут не всегда панацея, особенно когда в растворе идёт сероводород.
Начну с того, что в производитель клапанной коробки часто зациклен на механических свойствах, но упускает гидродинамику. Наши инженеры в ООО Чэнду Цзитао Машиностроительное оборудование после серии тестов пришли к выводу: угол перехода от седла к напорному каналу должен быть не более 12°, иначе эрозия съест стенки за 2000 моточасов. Кстати, на сайте jitbit.ru есть фото разрушенных образцов – там как раз виден этот эффект.
Запомнился случай с казахстанским заказчиком: они требовали коробки из титана, но при рабочих 320 атмосферах резьбовые соединения дали микротрещины. Разбирались потом полгода – оказалось, проблема в разнице коэффициентов расширения с корпусом насоса УНБ-600. Пришлось переходить на кованую сталь 35ХМЛ с последующей газостатической обработкой.
Сейчас для арктических проектов типа 'Ямал СПГ' мы делаем коробки с предварительным натягом – технология, которую запатентовали ещё в 2015-м. Но честно говоря, для стандартных условий переплачивать за это нет смысла.
Лазерная закалка против плазменного напыления – тут вечные споры. На нашем производстве после десятка экспериментов остановились на комбинированном методе: сначала азотирование в тлеющем разряде, потом обработка ВЧ-токами. Ресурс повысился до 8500 часов, но для насосов с подачей выше 1200 л/мин всё равно идёт локальный износ в зоне обратного клапана.
Особенно проблемными были коробки для турбобуров с частотой цикла до 150 Гц – стандартные методы упрочнения не выдерживали кавитации. Пришлось разрабатывать спецпокрытие на основе карбида вольфрама, которое сейчас используем в проектах для насосов бурового раствора с глубиной бурения от 4500 метров.
Коллеги с Уралмаша как-то предлагали внедрить ионно-плазменное напыление, но стоимость обработки одной коробки превышала 30% от цены готового изделия. Для серийного производства нерентабельно, хотя лабораторные испытания показывали фантастические результаты.
Самое больное место – момент затяжки стяжных шпилек. По техрегламенту должно быть 420 Н·м, но на практике при температуре ниже -20°С даже калиброванный динамометрический ключ даёт погрешность до 15%. В 2019-м на Ванкорском месторождении из-за этого потеряли три коробки за месяц.
Сейчас в ООО Чэнду Цзитао Машиностроительное оборудование для критичных объектов ставим шпильки с датчиками деформации – дорого, но позволяет контролировать натяг в реальном времени. Кстати, эту систему мы отрабатывали совместно с инженерами из 'Буровой техники', их отзывы помогли доработать крепёжные узлы.
Частая ошибка монтажников – установка медных прокладок вместо паронитовых. Медь даёт лучшую герметичность, но при циклических нагрузках быстро 'устаёт'. На глубинах свыше 3000 метров это гарантированно приводит к подсосу бурового раствора в полость коробки.
Наши последние испытания в Татарстане показали: даже идеально спроектированная коробка может выйти из строя из-за вибрации обсадной колонны. Особенно это заметно на насосах 7УРА-700 – там резонансные частоты совпадают с рабочими циклами клапанов.
Статистика по отказам за : 67% случаев – эрозия седла клапана, 23% – трещины в зоне крепления фланца, остальное – дефекты уплотнительных поверхностей. При этом в 80% случаев ремонт невозможен – только замена. Поэтому сейчас мы в проектной команде пересматриваем конструкцию разъёмных соединений.
Интересный момент: при работе с полимерными растворами коррозия меньше, но абразивный износ усиливается на 40-60%. Для таких условий стали делать биметаллические вставки с наплавкой стеллита, хотя это удорожает конструкцию почти вдвое.
Сейчас экспериментируем с керамическими вставками – пока сыро, но на испытательном стенде ресурс уже превысил 12 000 часов. Проблема в том, что керамика не держит ударные нагрузки при гидроударах, характерных для бурового раствора с высоким содержанием барита.
Из последних наработок – коробка с системой активного охлаждения для термальных скважин. Тестировали на Камчатке при температуре пласта 180°С – стандартные конструкции держались не более трёх недель, наша вышла на расчётные 90 суток.
Коллеги из Китая предлагали переходить на цельнокованые корпуса вместо сборных, но это убивает ремонтопригодность. Для российских условий, где запчасти могут везти месяц, такой подход неприемлем – проще менять вставные элементы.
Часто проблемы коробки вызваны не ею самой, а работой клапанных пружин. Стандартные пружины из проволоки 60С2ХФА при низких температурах теряют до 30% жёсткости – это приводит к несвоевременному закрытию клапана и гидроударам.
Сейчас для северных месторождений перешли на пружины из импортной японской стали SUP9 – дороже, но за два года ни одного случая разрушения. Кстати, этот нюанс не учли конкуренты при поставках для 'Арктик СПГ', потом экстренно переделывали конструкции.
Ещё момент – совместимость с сальниковыми узлами. Если в насосе стоят сальники типа 'Силуфин', нужна особая чистота поверхности штока – шероховатость не более Ra 0,4. Иначе частицы износа коробки быстро убивают уплотнения.